万峰公司工艺优化力促降本增效
2016-05-06 16:27:22
来源:秘书处
近日,从中国航天三江集团万峰公司质量报表中获悉,该公司通过试验,成功摸索出壳体铸造毛坯浇注和加工参数,使合格率由55.3%提高至97.1%,可产生直接经济效益150万余元。
2015年以来,万峰公司针对多个型号产品开展降本增效工艺优化工作,截至2016年3月共立项、结题20项工艺攻关项目,经过产品生产验证,在保证设计技术指标的前提下降低生产成本约30%,生产效率提高一倍。
某产品一直是横亘在节点面前的“拦路虎”,经过试验与验证,万峰公司将铝合金铸造导轨调整为挤压型材导轨,提高生产效率5倍以上,生产成本降幅达到60%。
工欲善其事,必先利其器。两年来,万峰公司在产品的铸造、机械加工、检测等过程中投入大量工装,购置线号机、AOi检测设备,x-ray检测设备,锡膏测厚仪等设备,有效提高电装检测效率,缓解人力检验压力。同时,优化刀具选择,逐步向国产化转移选择性价比高的刀具,降低刀具成本,提高零件加工工作效率。
针对降本增效主题,万峰公司还开展了《提高框架类零件加工效率工艺攻关》、《支架数控加工技术攻关》、《高精度台体机械加工工艺攻关》、《碱性镀锌稳定性工艺攻关》等16项课题研究,总结固化经验,解决了科研生产瓶颈问题,零件加工效率提升近30%。
“我们将继续挖潜,让工艺优化发挥更大的作用。”该公司工艺技术部负责人潘龙玉踌躇满志。(张汶淞)